降本增效的关健是要抓好影响生产成本的每个细节的改进。日前,沙钢电炉三车间降低吨钢氩气消耗的实践,就是一个通过细节改进从而产生效益的实例。
电炉三车间通过与兄弟车间对标发现,该车间吨钢氩气消耗要比其他车间高很多。对此,该车间职工蔡士俊、张洋明主动请缨,拟通过课题攻关,降低氩气消耗。为查找氩气偏高的原因,他们从管道的侵蚀情况、仪表计量准确性、阀门的完好情况进行逐一检查整改,但效果并不明显。通过一段时间的现场跟踪,蔡士俊发现,钢包氩气管的接通和关闭是靠人工手动插拔快速接头控制的,插上就吹氩,拔掉就停止吹氩。由于电炉生产在危险生产区域内,为了保障人身安全,现场操作都是在钢包座包后就插上氩气管接头,而从接钢水的钢包在钢包车座包开始,到灌砂,直至上精炼回转台,氩气一直都是处于吹扫状态,整个过程用时10分钟~20分钟。
张洋明了解到,从座包到出钢滑板打开前的5分钟~15分钟内是不必开通氩气的。一直开通氩气是存在浪费的。对此,他在钢包车氩气管路上增加了一个电磁阀来控制管路的通断,有效地控制了氩气吹扫。
改造后,该车间的氩气吨钢消耗明显下降,氩气消耗由改造前平均1.3立方米/吨钢降低到0.8立方米/吨钢。按照该车间年产量100万吨钢、氩气成本价格为1.6元/立方米计算,全年可降本80万元,效益十分显著。
(此文刊登于《中国冶金报》2017年3月7日3版)
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